“选煤厂加强选前原煤破碎除杂工作,在利用矿井现有筛分、破碎系统的基础上,通过改造后的齿辊对大块原煤进行进一步的破碎,并在205带式输送机送机机头安装电磁圆盘除铁器,处理粒度超限物料及杂物,确保生产接续进行。”
11月17日,笔者在榆树岭煤矿了解到,该矿1. 2Mt/a重介选煤厂为矿井炼焦煤选煤厂,在没有外来煤系统时,主要入洗岭矿原煤,煤种属于气煤。为了最大限度满足用户需求,该矿加强入洗原煤的煤质管理,做好洗煤各环节协调管理工作,切实提高选煤厂产品品质和产量。
“现在,用户对灰分和粘结指数稳定率要求都较严格,特别是对粘结指数的要求。我们根据对矿井生产和洗煤能力,结合矿井煤炭现状,调整格局,将部分开帮煤配入放顶煤中,提高洗煤价格比,提高入洗量的同时又保证洗后产品质量。”该矿选煤厂郭小伟说道。
据了解,由于开帮原煤粘结指数较稳定,洗后产品粘结指数可以提高20%,所以在洗煤生产中,该矿注意入洗比例,加强入洗原煤配比管理,控制粘结指数,科学地调整产品结构,适应市场需求,执行精煤战略,确保生产精煤灰分严格控制在6%,粘结60。
科学配比入洗结构是提高煤质的第一道工序。该矿优化设计,科学配比。首先,做好原料煤的质量检验工作,快速、及时、准确地上报煤质数据,特别是入洗原料煤的灰分及粘结指数,提供决策参考的根本依据,指导洗煤生产。其次,加强选煤厂调度室工作人员的业务素质和责任心。调度室人员及时调取各种原始数据,熟练计算出原煤入洗掺合比例,指导洗煤生产。
针对具体生产中会存在原料煤单独入洗,不能及时按比例掺合入洗等现象,选煤厂采取果断措施,洗后分别储放,装车时合理掺合,按规定分采、分洗、分储、配比装车。要求工作人员有较强的责任心,认真做好记录,严格执行交制度,有效保证每天生产量和产品质量。
此外,该矿选煤厂采取有效措施,从原煤入厂到产品装车实行全方位全过程跟踪管理,形成齐抓共管态势。对出井原煤做浮沉实验,用于指导重介密度和浮选药剂的调整,防止重介精煤和浮选精煤灰分与要求相差太大。加强调度管理,处理好对外协调工作,选煤厂调度员多问、多听,及时同各部门沟通入洗原煤车及产品装车配车情况,保证尽快周转,减少压车及供车皮不及时现象,减少因倒转车辆供应不及时影响洗煤生产。
通过加强入洗管理,该矿选煤厂树牢质量意识,确保每班工作正常进行。科学解决质量波动问题,最大限度地提高入洗比例,降低洗煤成本,满足用户需求,使洗后产品质量合格率达到100%,取得了较好的经济效益。
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